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云南神农汇丰化肥厂888脱硫催化剂运行总结报告


来源:小九NBA直播在线观看高清    发布时间:2025-06-16 04:17:41

  云南神农汇丰化肥厂坐落在美丽的春城昆明附近宜良县。半水煤气脱硫采用湿式氧化法、喷射再生工艺,各项指标比较正常。2012年开始烧全型煤,改烧煤棒后,半脱的脱硫效率和变脱的再生情况都不太理想,长此以往对生产的连续性和产品的质量带来不利影响。本着排除隐忧,为生产的连续性和提升产品质量创造一个好的条件,同时逐步降低物料消耗,有效控制生产所带来的成本的目的,按计划方案,在工况条件不变的情况下于2012年2月25日开始改用东狮公司888脱硫催化剂进行。现从脱硫效率、生产所带来的成本、悬浮硫等各方面与使用前作对比分析,总结如下。

  半脱一级脱硫看起来泡沫还是可以的,但实际上只是一些虚泡,载硫量很少。变脱溶液发白色,两个问题:一是硫颗粒比较细,说明硫的聚合不好。二是悬浮硫较高,这从分析数据也能看出来。虽然出口指标还可以,其实反映了硫化氢吸收了,但是在HS-转化成单质硫的时候没有完全。咱们提供了HS-分析数据,这从24号(再生前HS-47.6mg/L)和27号(再生前HS-20mg/L)对脱硫塔出口HS-分析数据也反映出来了,而以上过程主要是靠空气和催化剂来完成的,如果喷射器的吸气量够,那就是催化剂的效果不太理想。当然HS-转化不完全,有的厂短时间也不可能影响出口指标,但会生成大量的副产物,长时间积累,加大耗碱量的同时,也会加快设备的腐蚀和脱硫塔副盐堵塔的机率,给生产带来隐患。

  悬浮硫数据分析来看,变脱2月24号再生前高达2.75g/L,硫颗粒比较小,由于板框压滤机的滤布滤孔比较大,过滤效果不好的话,长时间运行造成析出的S与硫黄产量不成比例及生成的硫膏不能及时的随溶液带出,就会在填料表面粘结,导致局部堵塞,形成偏流,长时间运行引起塔阻力的上涨,也会影响脱硫效率。

  烧全型煤后,焦油含量比以前高,对再生有一定的影响,主要是焦油有消泡的作用,硫还是会出来,不过是在浮选的过程中有泡沫破碎的情况,停滞时间过长,一部分硫颗粒会下沉到槽子底部或流到贫液进入脱硫塔,所以要加强再生。

  根据以上情况,我们大家都认为,烧高硫煤后,对于脱硫催化剂的选择就显得很重要。综合分析目前国内市场湿法脱硫行业应用效果比较好的几种催化剂,我们决定用888催化剂适当的加一些KCA(我厂一直使用)来混合使用。因为催化剂效果不是叠加的,不是说加的种类越多越好,有些是冲突的。催化剂的选择要有侧重点,脱高硫就要加一些酞菁钴系列的催化剂,增加粘度能适当的加一些栲胶之类的催化剂,用两种催化剂混用,这样不会浪费,而且浓度也好控制。如果加入的催化剂种类太多,几种催化剂混合谁在发挥作用谁的含量不够,不好衡量,非常容易导致浪费。

  半脱脱硫效率提高约0.3~0.4%,出口平均下降10mg/m3之多,这也说明了888催化剂在同等的工况条件下有脱高硫的能力。以上是一天平均值,数据来自岗位记录表。

  半脱26号八点开始滴加。变脱25号下午四点班开始滴加,26号早上便有硫泡沫大量溢出。变脱再生得到明显好转,经过一周的循环,悬浮硫下降到正常指标,溶液目前很清亮。溶液的吸收和再生达到了很好地平衡,同时从使用888后变脱入口硫化氢的下降也反应出了半脱出口硫化氢的下降。

  在使用过程中我们把888和KCA的使用比例做了调整,以发挥更好的作用,强化了以888为主,KCA为辅的催化方案,大大的降低了KCA的加入量。按照我厂当时购买的价格,每天费用计算下来大约节约179.72元,

  综上所述,使用888后,半脱的脱硫效率平均提高了0.3-0.4%,同时,无论是半脱还是变脱,再生都得到了明显的改善,变脱悬浮硫指标也降到了正常值,达到了预期节能降耗的目的。

  对于生产来说,首先还是看效果,其次才是降耗。以上数据来自我厂的原始数据记录,真实可信。净化脱硫看似简单,但其可变因素太多,受外界影响太大,因此操作与工艺管理难度均大。而且脱硫对于整个合成氨工艺十分重要,对提高综合经济效益很有价值。所以我们在与长春东狮公司的合作过程中,真切感受到了东狮公司在提供高品质的产品的同时,还为咱们提供了一个强大的技术力量的支持,使我厂的脱硫工作能在今后的逐步调整中,真正的达到一个长周期、稳定、经济的运行效果。



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